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850吨冷剪机改进措施
1.用专用锂基脂替代钙基脂,在润滑方式上,采用多点、有较高压力的(10MPa)DDB型干油泵,同时将原来弯曲部位较多的刚性油管改为金属软管,严格实行定期加油维护,杜绝了离合器因严重磨损而连剪、剪切不到位等现象。
2.850吨冷剪离合器多次出现脱位而无法啮合现象,检查结果发现其原因:一是定位拉杆的法兰凸台尺寸过大,二是丝杆定位滑槽尺寸过小,U形槽键端部出现剥离,致使主动半离合器不能滑动。为了排除这一故障,我们合理地缩小了法兰尺寸,同时延长槽键在丝杆上的滑槽,对槽键的尺寸也作了修改。改进后杜绝了离合器的“打点”现象,槽键剥离、离合器脱位等故障也不再发生,使用正常。
3.850吨冷剪电动液压推杆行程不到位,原因是其结构形式是按离合控制器下置式而设计的,按我们的要求改为上置式后其结构就不合理了,根据实际情况我们取消了2根拉簧,并调整了推杆连杆的尺寸,各转动副间隙控制在0.4~0.8mm的范围之间,很好地解决了这一问题。
4.850吨冷剪的曲轴前端及连杆铜套经常严重磨损,这是由于铜套上10mm的滴油孔距离衬套端面太近(20mm),而铜套与转动部位的接触面长度分别是230mm和280mm,难以保证铜套能得到其应有的润滑条件,尤其当铜套与轴的配合间隙偏大或铜套受磨损后,滴油孔处于半堵状态,润滑条件就变得更差,致使铜套使用寿命较短。为解决这问题,我们增加了2个注油点,在铜套上钻2个12mm的滴油孔,2孔间以宽12mm的油槽连接,改善了铜套的润滑条件。
5.由于500t剪切机剪体座较宽,下剪刃距离剪后辊道前端的距离较大,轧材剪切时出现弯头、头部不整齐的现象,导致钢材包装困难,引起质量异议。我们采用在辊道大架前端增设一自由辊,辊座是两根弹簧,并焊一斜板延伸到下剪刃过渡的方法,避免了剪切时钢头弯曲以及短材弹起伤人等事故。
6.鉴于生产过程中操作不方便,我们取消了刀头压板、平衡弹簧及曲轴制动带,将剪前辊道约3m范围的盖板改为半封闭式,达到了便于操作、维护的目的。
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